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熱電偶溫度計故障實(shí)例分析
編輯:熱電偶廠(chǎng)家日期:2019-12-29 00:00所屬欄目:資訊 人已圍觀(guān)站內編號:1006
簡(jiǎn)介:(1)指示低 ①石化企業(yè)某裝置的反應器用k型熱電偶測量反應器的溫度,發(fā)現一次運行中溫度點(diǎn)TI0708A的指示約低40℃。 故障檢查、分析:根據現象檢查測量電路、端子接線(xiàn)、接地絕緣等,檢...(熱電偶型號報價(jià)廠(chǎng)家為您整理)
(1)指示低
①石化企業(yè)某裝置的反應器用k型熱電偶測量反應器的溫度,發(fā)現一次運行中溫度點(diǎn)TI0708A的指示約低40℃。
故障檢查、分析:根據現象檢查測量電路、端子接線(xiàn)、接地絕緣等,檢查熱電偶接線(xiàn)時(shí),補償導線(xiàn)和偶數線(xiàn)極性相反,電阻值不符合實(shí)際,指示不正確。
故障處理:正確重新連接以表示正常。
②合成氣化爐內溫度用鉑銠熱電偶測溫,以噴氮形式保護套管,氣化爐運行一段時(shí)間,技術(shù)反映T107-4時(shí)溫度指示低,其他正常。
故障檢測、分析:基于這種現象,對這些套管使用鉬化鎂頭后的觀(guān)察分析進(jìn)行比較,發(fā)現這是接觸火焰的鉬化鎂的質(zhì)量問(wèn)題,在高溫腐蝕套管上開(kāi)了一個(gè)洞。 減小了保護氮阻力,加快了流速,形成了在感溫點(diǎn)迅速流動(dòng)的氮氣流動(dòng),降低了測溫點(diǎn)的溫度,降低了儀表的指示。
故障處理:儀表工作現場(chǎng)處理各接點(diǎn)進(jìn)行接線(xiàn),實(shí)際測量毫安值,結果與顯示表一致,表明正確。
③己烷閃蒸塔溫度計TR-702指示較低。
故障檢查、分析:檢查DCS溫度卡,檢查無(wú)故障裝置上的熱電偶,發(fā)現熱電偶的連接端子腐蝕生銹或松動(dòng),接觸不良。 接觸不良引起的接觸電阻的增大,即信號源的內部電阻的增大。 信號源內阻大,部分信號分壓,溫度指示低。
故障處理:端子除銹、螺釘緊固、溫度顯示恢復正常。
④溫度測量器TR401檢查后的工藝反應溫度指示低。
故障檢查、分析:熱電偶指示低的原因主要有連接端子修飾或松動(dòng)引起的內阻增加、補償導線(xiàn)極性相反、電偶插入深度不足、檢查誤差等。 該表在檢查中更換了補償導線(xiàn),先檢查補償導線(xiàn)。 檢查發(fā)現k型電偶補償導線(xiàn)極性相反,指示溫度較低。
故障處理: k型補償引線(xiàn)的正極絕緣包復為紅色,負極為藍色或黑色。 修正接線(xiàn)后,表示正常。
⑤某分解爐出口溫度控制系統采用熱電偶作為測量元件,控制燃料流量,調節出口溫度,運轉中溫度指示值低,調節閥開(kāi)度,增加燃料流量,溫度指示的變化變緩。
故障檢查、分析:將溫度調節系統中發(fā)生這種故障現象進(jìn)行比較判斷。 有許多調節系統調節不敏感的因素,如調節器p、I、d參數不適當,比例p和積分I作用不足,調節閥調節馀量不足等,如過(guò)程延長(cháng),閥口徑不變,調節閥看起來(lái)小,或調節閥堵塞等。 進(jìn)而測溫元件延遲,調節系統遲鈍。 檢查結果表明,由于熱電偶芯的長(cháng)度不足,未插入保護套的底部,熱電偶的熱端與套的頂部之間出現了間隙。 由于空氣熱阻大,傳熱性能差,測量延遲大。 在純滯后較大的測量系統中,PID調節器通常難以改善調整質(zhì)量,因此會(huì )發(fā)生溫度變化變慢等現象。 另外,測溫點(diǎn)的位置也發(fā)生變化。 設備內溫度分布不均勻時(shí),各點(diǎn)的溫度不同。 另外,護套端點(diǎn)溫度通過(guò)空氣層傳遞到熱電偶的熱端時(shí),存在熱損失,熱電偶的熱端溫度tl比保護護護套頂部溫度t0低,因此溫度顯示低。
故障處理:按照保護套的插入深度配置熱電偶的長(cháng)度,插入至熱電偶的熱端接觸保護套的頂部。 處理后,溫度顯示正常,調節了系統的質(zhì)量指標。
⑥己烷塔溫度測量?jì)xT712變化緩慢。
故障檢查、分析: DCS調用與T712相同設備的兩個(gè)溫度點(diǎn)T711、T713,比較溫度變化趨勢,T712變化緩慢,問(wèn)題在于儀表故障。 檢查熱電偶,發(fā)現電偶芯長(cháng)度不夠,沒(méi)有插入保護套的底部,空氣熱阻大,傳熱性能差,引起了很大的測量延遲。
故障處理:將電樞鐵心延長(cháng)至套筒底部或更換熱電偶。
(2)指示高度①煤氣制造現場(chǎng)氣化爐用鉑銠一鉑熱電偶測量爐溫,以剛玉為套管,指示儀表突然超限。
故障判定檢查、分析:這種現象是由斷偶引起的,鉑銠鉑熱電偶在測量氣體等還原介質(zhì)時(shí),還原性氣體從氧化物中奪取氧原子,導致熱電偶的熱接點(diǎn)產(chǎn)生白色脆性物質(zhì),引起斷偶。
故障處理:處理表面物質(zhì),應用吹氣(空氣或氮氣)可防止斷續現象。 這樣可以延長(cháng)熱偶的壽命,減少溫度指示高的現象。
②硝酸753廢氣反應器的溫度突然指示zui大小。
故障檢查分析:通過(guò)測量熱電偶的輸出毫安值,發(fā)現該現象由于熱電偶故障導致的輸出非常大,該熱電偶已經(jīng)損壞。
故障處理:更換新的熱電偶。
(3)指示的不許可、變動(dòng)、異常
①苯脫氫爐的溫度指示偏差較大。
故障檢查分析:根據經(jīng)驗,判斷為連接端子的接觸不良導致的2個(gè)熱電偶的輸出不良。 用m號發(fā)生器在現場(chǎng)測量熱電偶的連接端子信號時(shí),信號不正確,檢查時(shí)端子箱的連接端子嚴重腐蝕,接觸不良導致熱電偶的輸出不正確。
故障處理:連接端子的腐蝕嚴重,較好不要重新連接,請更換該熱電偶。
②合成氨氣化爐的溫度指示變動(dòng)(一次元件為b型熱偶,帶雙重外套管)。
故障檢測、分析:分析故障原因包括導線(xiàn)接觸不良、溫度變化性能不穩定、補償一次零件損壞三個(gè)方面。 經(jīng)檢查溫度變化合格,引線(xiàn)無(wú)問(wèn)題,測量熱電偶輸出時(shí)可見(jiàn)毫安值波動(dòng),說(shuō)明熱電偶外套管破損,熱電偶氧化,熱電偶性能變差。
故障處理:更換熱電偶。
③某溫度檢測系統采用熱電偶作為檢測元件,在塔內設置lOm左右較長(cháng)的熱電偶套管,內插多點(diǎn)熱電偶。 汽車(chē)升溫中發(fā)現溫度指示異常,初期各測溫點(diǎn)的溫度指示相應上升,不久下部各測溫點(diǎn)的溫度繼續上升,均為200℃左右,僅zui上部的測溫點(diǎn)的溫度指示停滯在100℃左右。 據分析,這一點(diǎn)的實(shí)際溫度一定在130℃以上。
故障分析: zui上部測溫點(diǎn)的溫度指示停滯在100℃左右,水蒸氣蓄積,其水分受熱向上蒸發(fā),在上部結成小水珠,該水珠在套管內反復落下,上部測溫點(diǎn)的指示停滯在水沸點(diǎn)( 100℃)左右。 該故障的原因是,在安裝保護管道之前不進(jìn)行處理或不進(jìn)行處理,套管內的氣體溫度較高。
故障處理:提起該多點(diǎn)熱電偶,使上部測溫點(diǎn)高于套管頂部一定距離,內部水蒸氣的一部分從套管上除去后在外部蒸發(fā)。 水蒸氣不多的話(huà),一般會(huì )恢復正常。 否則,取出所有熱電偶,用細尼龍管插入管的底部,將干燥的氮氣填充到管內,逐漸置換水蒸氣。
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